2021-03-31
采用更改喷淋集管具体位置、调节阀箱结构,降低混合器出口处至集管喷嘴间管路长度等方法,更新改造辊缝润滑设备,符合技术标准并使设备维修保养简便快捷,成本降低。
近些年,由于钢材总产量产能过剩,钢材批发市场对板带表层质量的标准也越来越高,市场竞争十分强烈,能不能生产加工出成本低、高品质标准的板带直接关系到各钢厂的生存命运,而辊缝润滑系统具有降低轧制负荷、降低能耗;提升轧辊辊面质量,增加轧制公里数;改善带钢表层质量等优点,被各个热轧生产流水线所重视。涟钢2250热轧板厂为了让辊缝润滑设备更好的符合技术标准,对现有辊缝润滑设备进行了更新改造。
二、辊缝润滑设备在运用全过程中出现的关键问题
1.更新改造前辊缝润滑设备基本工作原理
更新改造前辊缝润滑设备结构如图1所示,基本工作原理如图2所示。
2.出现的关键问题
(1)辊缝润滑集管布置在刮水板的下方,因为刮水板会因为轧制造成不同程度的磨损,并且因工作辊为CVC辊形,刮水板无法完好的紧贴工作辊辊面,进而造成工作辊冷却水会从刮水板与工作辊的缝隙中小量外漏,干扰工艺润滑运用效果,见图1。
(2)因为上下辊缝润滑选用的是一整体控制阀箱,体积比较大,安装在轧机传动侧,经测量混合器出口至集管喷嘴中间管路长度约22m,并且管道通径选型比较大,管内混合物流速较慢,造成阀门开启至集管出油时间在20s以上,响应时间特别慢,造成头部及尾部喷油时序无法正常控制(因为轧制时轧制速度不同);并且在混合器后的油水混合物也极易造成分离,无法带来很好的润滑效果,抵达尾部时虽然油阀门已经关闭,但因管路过长,管路内余油会继续流出,情况严重时会造成打滑造成堆钢事故,甚至破坏工作辊或支撑辊辊面,见图2。
(3)集管选用的是刚性固定连接,集管的喷射角度无法调控,一部分机架喷嘴喷出的混合物未能完全的喷至工作辊辊面上,无法带来应该有的润滑效果,并且集管变形或破坏后无法实现快速更换,维护保养难度系数也比较大。
三、改造方案
针对原辊缝润滑设备在使用过程中存在的问题,重新设计出图将喷淋集管改到刮水板上方。集管采用铝管夹固定,集管上方采用软管相连,可实现快速拆装,并且也可随意调整集管的角度及位置。保证喷淋集管喷嘴与工作辊辊面距离为最佳状态,喷淋设备结构简单、接头少、维护方便(图 3)。
(1)将油水混合器、油通断电磁阀及分段控制阀进行移位,
做成上下独立结构阀箱挂在传动侧机架间侧板上,离喷嘴距离在 6 m 以内,主水管路增加自动开关控制阀,保证各机架水量能单独控制,保留宽、窄两种模式控制。采用紧凑箱式结构,见图 4;控制阀箱结构见图 5。
(2)考虑到轧机内的振动及恶劣环境,管道采用厚壁不锈钢管,合理的选取管径,保证管内流速可达 3.5 m/s。管道长度也由原来的 22 m 缩短为6 m,经计算响应时间可以控制在 3 s 以内,可保证头尾润滑控制精度,并且由于管道较短,管内流速较快,油水混合液不会出现分离,润滑效果好。
(3)混合器及相应控制阀门采用单独箱子布置在传动侧牌坊侧墙上,易于维护,与布置在轧机内刮水板框架上相比,环境较好,使用寿命较长,并且也不会因阀门连接管接头漏油,导致轧机打滑造成废钢。
四、改造效果改造后,轧制力降低明显,控制时序响应在 3 s;工作辊辊面状况改善明显;设备可靠性高,维护简便快捷。投入使用一年来,除清理喷嘴外,未更换过任何零部件,维护成本低。
上一条: 润滑设备的功能是什么
下一条: 集装箱龙门起重机集中润滑系统